長慶油田二氧化碳增能壓裂技術(shù)取得重要成果
中國石油網(wǎng)消息(記者張峰通訊員何明舫高偉)4月5日,長慶油田老井側(cè)鉆水平井液態(tài)二氧化碳前置增能壓裂及碳埋存試驗,在蘇里格氣田中區(qū)首獲成功。各項技術(shù)數(shù)據(jù)顯示,入井液態(tài)二氧化碳累計達100立方米,壓后一次性放噴點火后火焰高達6至7米,監(jiān)測二氧化碳埋存率超過80%,實現(xiàn)了壓裂提產(chǎn)和環(huán)保減排的雙重目標(biāo)。
長慶油田油氣工藝研究院研究壓裂技術(shù)的專家介紹,二氧化碳前置增能技術(shù)以其獨特的工藝優(yōu)勢應(yīng)用于氣田致密氣藏和老區(qū)改造,對于低壓、致密、強水鎖砂巖儲層具有明確的技術(shù)針對性,不但能達到地層能量補充、降低儲層敏感性傷害及提高氣藏最終可采儲量的目的,還能夠?qū)崿F(xiàn)對二氧化碳的埋存,減少環(huán)境污染。
近年來,為了進一步提高氣田老區(qū)的采收率、降低鉆完井生產(chǎn)成本,長慶油田利用報廢老井,在蘇里格氣田中、東區(qū)開展老井側(cè)鉆水平井鉆完井壓裂試驗,取得了一定的效果。但由于老區(qū)開采時間較長,側(cè)鉆井地層壓力普遍較低,對壓裂液造縫效率和壓后排液造成一定困擾。
對此,長慶油田科研技術(shù)攻關(guān)團隊結(jié)合國家節(jié)能減排戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),利用液態(tài)二氧化碳在老井側(cè)鉆水平井開展了氣田增能助排壓裂和碳埋存試驗,現(xiàn)場壓后測試無阻流量達37萬立方米/天,較區(qū)塊前期老井側(cè)鉆水平井提高30%以上,取得了良好的增產(chǎn)效果。同時,為進一步掌握氣田側(cè)鉆水平井碳埋存規(guī)律,壓后開展了二氧化碳埋存監(jiān)測試驗,試驗井排液8天累計返排氣態(tài)二氧化碳7888立方米,折合液態(tài)二氧化碳13立方米左右。專家介紹,根據(jù)國外二氧化碳返排經(jīng)驗圖版,此項試驗在碳捕獲、利用與封存效果方面達到了既定目標(biāo)。
據(jù)了解,二氧化碳壓裂已在集團公司個別油田企業(yè)進行了規(guī)模應(yīng)用,但長慶油田結(jié)合自身低壓、低滲、低豐度的“三低”油藏特征,創(chuàng)新性開展了將二氧化碳壓裂增能提產(chǎn)與碳埋存中和相結(jié)合試驗,既破解了低壓儲層壓裂排液提產(chǎn)瓶頸,又解決了二氧化碳溫室效應(yīng)的環(huán)保問題,達到了事半功倍的效果。
此次試驗的成功,為長慶油田掌握二氧化碳增能壓裂的碳埋存規(guī)律提供了關(guān)鍵數(shù)據(jù)支撐。2022年,長慶油田將在蘇東北、靖邊上古等低產(chǎn)低效區(qū)和老井側(cè)鉆水平井全面應(yīng)用此項技術(shù),為氣田低壓致密氣區(qū)的高效發(fā)展提供強力技術(shù)支撐。
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