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青海格爾木煉油廠史上首次實現(xiàn)“零”鍋爐運行 日節(jié)約運行費3.5萬元

青海格爾木煉油廠首次實現(xiàn)“零”鍋爐運行

格爾木煉油廠是青藏高原目前唯一的煉油廠,年原油加工能力150萬噸,是青海、西藏汽柴油產(chǎn)品供給的“大本營”?!O睿 攝

記者10日從中國石油天然氣集團公司青海油田分公司格爾木煉油廠(以下簡稱“格爾木煉油廠”)獲悉,截至6月8日,格爾木煉油廠在沒有鍋爐蒸汽保障的情況下,煉化生產(chǎn)已連續(xù)平穩(wěn)運行13天,歷史上首次實現(xiàn)了“零”鍋爐運行,日節(jié)約運行費3.5萬元。

格爾木煉油廠是青藏高原目前唯一的煉油廠,年原油加工能力150萬噸,是青海、西藏汽柴油產(chǎn)品供給的“大本營”。

格爾木煉油廠介紹,今年年初以來,面對國際油價斷崖式下跌的嚴峻形勢,格爾木煉油廠制定了“六降六增”的提質(zhì)增效專項行動,立足于市場導(dǎo)向,持續(xù)優(yōu)化煉化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升高效產(chǎn)品比例,壓減非油產(chǎn)品商品量;優(yōu)化烷基化裝置操作,科學(xué)組織航煤生產(chǎn),確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

同時,通過技術(shù)革新、優(yōu)化操作,實現(xiàn)汽油加氫醚化裝置異構(gòu)化增加MTBE產(chǎn)品產(chǎn)量,提高聚丙烯裝置單釜產(chǎn)量及丙烯轉(zhuǎn)化率,增加聚丙烯產(chǎn)量及甲醇調(diào)和量;深入開展煉化裝置能耗達標、對標工作,計劃天然氣消耗同比降低100萬立方米,新鮮水消耗同比降低5萬噸,電耗同比降低400萬千瓦時,產(chǎn)品出廠合格率達到100%,確保挖潛增效7000萬元以上的目標。

“格爾木煉油廠地處青藏高原,冬季漫長高寒,鍋爐蒸汽是煉化生產(chǎn)必備的保障條件,夏季停運鍋爐就是這個廠重點攻關(guān)的降本增效舉措之一。”格爾木煉油廠相關(guān)負責(zé)人說。

4月,隨著氣溫逐漸回升,格爾木煉油廠鍋爐停運項目攻關(guān)小組精細蒸汽運行管理,深化技術(shù)攻關(guān),順利實現(xiàn)由2臺鍋爐運行轉(zhuǎn)換為單臺運行模式。進入5月后,格爾木煉油廠又圍繞蒸汽優(yōu)化、裝置熱進料管理、裝置平穩(wěn)生產(chǎn)等方面展開攻關(guān),多次優(yōu)化完善鍋爐停運方案,強化裝置操作優(yōu)化措施落實,于5月27日實現(xiàn)了全廠鍋爐停運,創(chuàng)造了煉化運行保障的歷史。

格爾木煉油廠相關(guān)負責(zé)人表示,格爾木煉油廠在冬季需要2臺鍋爐滿負荷運行才能保障煉化生產(chǎn)正常運行?,F(xiàn)在通過攻關(guān),全廠首次實現(xiàn)鍋爐停運,每個月就可節(jié)約鍋爐運行費用,為提質(zhì)增效夯實了基礎(chǔ)。

標簽: 煉油廠   首次   零鍋爐  
來源:中國新聞網(wǎng)
編輯:GY653

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